品牌: | 新得瑞 |
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所在地: | 直轄市 上海 |
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發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 11:26 |
最后更新: | 2023-11-22 11:26 |
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為減少污染源排放,tigao甲醇污水處理效率,氣田將各集氣站產(chǎn)生的甲醇污水統一送往969井區凈化廠(chǎng)進(jìn)行集中處理。利用甲醇與水的相對揮發(fā)度大,采用精餾工藝將兩者分離。甲醇污水主要來(lái)自地層水,其成分復雜,具有高濁度、高礦化度、高腐蝕性、高含鐵量、低pH值“四高一低”的顯著(zhù)特點(diǎn),這給甲醇回收再利用工藝操作帶來(lái)一定的挑戰。污水在進(jìn)入甲醇回收裝置之前必須進(jìn)行預處理后再實(shí)現精餾分離、提純回收甲醇。該凈化廠(chǎng)甲醇污水預處理裝置的設計處理能力為150m3/d,裝置的操作彈性為80%~120%。
1、工藝概況
1.1 流程簡(jiǎn)述
從各集氣站運來(lái)的甲醇污水,卸入接收水罐內,含油污水經(jīng)過(guò)初步分離,凝析油浮于水表面,被定期回收。收油后的甲醇污水經(jīng)過(guò)泵tisheng進(jìn)入渦流反應沉降罐,依次加入的藥劑在中心渦流反應區與污水混合反應,污水在該罐內經(jīng)過(guò)反應、沉淀后,凈化水自沉降罐上部溢流進(jìn)入原水罐,罐底污泥定期排往污泥池,存儲污泥并外運處理。污水返回接收罐進(jìn)行再處理,原料水經(jīng)過(guò)過(guò)濾送至甲醇污水回收裝置進(jìn)行甲醇提餾,提餾出的甲醇作為本裝置產(chǎn)品回收后外運,達到回注標準的污水回注地層。甲醇污水處理工藝見(jiàn)圖1。
1.2 原水性質(zhì)與預處理水質(zhì)指標
甲醇污水主要成分為地層水,由于礦化度高,本身含部分凝析液,加之氣田開(kāi)發(fā)過(guò)程中人為向地層加入了各種鉆井助劑、酸化壓裂液、緩釋劑等,使甲醇污水原水成分更復雜化,其水質(zhì)特性見(jiàn)表1。對原水進(jìn)行絮凝、沉淀、氧化、調節pH值等預處理后應達到的水質(zhì)指標見(jiàn)表2。
1.3 水質(zhì)預處理工藝
根據延長(cháng)969井區甲醇污水“四高一低”的特點(diǎn),制定了以下水質(zhì)預處理工藝:
(1)除油后投加NaOH調節pH值至7.5~8.5,可以達到佳的防腐、阻垢效果。
(2)在堿性條件下加入氧化劑將水中Fe2+氧化成Fe3+,形成無(wú)機絮狀物,再加入合適的混凝劑后進(jìn)入反應罐,反應45min。
(3)上述反應在渦流反應沉降罐中完成,反應罐上部清液作為進(jìn)甲醇回收裝置的料液,底部污泥定期排至污泥干化池。
(4)作為料液的甲醇污水進(jìn)甲醇回收裝置,經(jīng)過(guò)粗過(guò)濾后再加入緩蝕阻垢劑,以防止工藝管路、設備腐蝕,并阻止CaCO3水垢形成。
2、工藝運行分析
目前該裝置的渦流反應沉降罐間歇式運行,人工開(kāi)啟渦流反應沉降罐入口原料水泵,液位達到(100m3)后停入口原料水泵,注入藥劑進(jìn)行反應沉降45min,化驗分析原料水質(zhì)量合格后送至原料水罐儲存,按照以上操作實(shí)際甲醇污水處理能力為120m3/d。
2.1 存在問(wèn)題
(1)由于甲醇污水處理裝置的渦流反應沉降罐間歇式運行,開(kāi)啟渦流反應沉降罐入口原料水泵,注入甲醇污水約20m3后停泵,注入藥劑反應沉降約1h。在該罐內經(jīng)過(guò)反應、沉淀后,控制渦流反應沉降罐液位約20m3,預處理后的甲醇污水打入原料水罐儲存,每天多次重復這種操作,單次操作約2h,夜間裝置停運8h,故甲醇污水平均預處理量為6.7m3/h,無(wú)法滿(mǎn)足更多污水預處理需求。
(2)增加了人員工作量。由于渦流反應沉降罐間歇式運行,每次為渦流反應沉降罐建立液位時(shí)需人工現場(chǎng)開(kāi)啟原料水泵;當達到要求液位時(shí)停原料水泵,原料水泵為自吸泵,每次啟泵前需人工灌泵費時(shí)費力。
2.2 改造措施
2.2.1 渦流反應沉降罐技術(shù)改造
在渦流反應沉降罐進(jìn)料管線(xiàn)前增加liuliang調節閥及相應liuliang計閥組,掌握污水進(jìn)入渦流反應沉降罐的具體liuliang;在渦流反應沉降罐后增加液位調節閥,控制渦流反應沉降罐液位,確保污水在渦流反應沉降罐內與注入藥劑達到足夠的反應時(shí)間;處理合格的原料水通過(guò)渦流反應沉降罐液位調節閥持續性送至原料水灌,使渦流反應沉降罐實(shí)現連續性運行(圖2)。
2.2.2 化學(xué)處理劑注入量分析
(1)NaOH注入量。
甲醇污水除油后向渦流反應沉降罐投加NaOH調節pH值到7.5~8.5之間,可以達到佳的防腐、阻垢效果。現場(chǎng)開(kāi)展了NaOH注入量對原水pH值影響的分析試驗,配制了NaOH質(zhì)量濃度為50g/L的溶液。其在原水中的加注量對pH值影響規律見(jiàn)圖3。
由圖3可知,隨著(zhù)NaOH溶液注入量增加,甲醇污水pH值呈現均勻增加。當NaOH溶液注入量超過(guò)430L/d時(shí),原水的pH值可保持在7.5以上,滿(mǎn)足堿度要求。實(shí)際操作中日處理甲醇污水120m3需消耗約0.5m3NaOH溶液。
(2)絮凝劑注入量。
向渦流反應沉降罐加入適量高分子混凝劑——聚合氯化鋁(PAC),沉降甲醇污水中雜質(zhì),tigao甲醇污水透光率。配制了PAC質(zhì)量濃度為48g/L的溶液,通過(guò)試驗不斷調節PAC溶液加入到甲醇污水中的量。PAC溶液注入量對甲醇污水透光率的影響見(jiàn)圖4。
由圖4可知,PAC溶液注入量由200L/d逐漸增加,甲醇污水透光率呈近似線(xiàn)性升高,直到PAC溶液注入量達到500L/d時(shí)透光率才開(kāi)始隨PAC溶液注入量緩慢增長(cháng),此時(shí)透光率超過(guò)98%。上述規律說(shuō)明,當PAC溶液注入量不足時(shí)難以充分絮凝沉淀出甲醇污水中細小微粒;據此,日處理原料污水120m3需消耗約0.5m3聚合氯化鋁溶液。
(3)雙氧水注入量。
在堿性條件下向渦流反應沉降罐加入氧化劑雙氧水可將污水中Fe2+氧化成Fe3+,后者在堿性條件下容易形成無(wú)機絮凝物實(shí)現沉降分離。將市售雙氧水(質(zhì)量分數30%)稀釋配制為質(zhì)量分數3%的水溶液,根據污水中Fe2+質(zhì)量濃度調節雙氧水溶液的加入量,以便以經(jīng)濟方式將Fe2+氧化沉淀出來(lái)。提取甲醇污水試樣,通過(guò)實(shí)驗室試驗尋找雙氧水佳加量(圖5)。
由圖5可知,隨著(zhù)雙氧水注入量從200L/d逐漸增加到500L/d,甲醇污水中Fe2+質(zhì)量濃度由0.7mg/L下降到約0.1mg/L,繼續再增加雙氧水加入量,則Fe2+質(zhì)量濃度呈現緩慢下降現象。雙氧水注入量要保持在500L/d才能使Fe2+充分氧化為Fe3+,并沉淀分離出來(lái)。根據上述規律計算,1m3甲醇污水需加入雙氧水溶液4.2L,日處理甲醇污水120m3需消耗約0.5m3雙氧水溶液,這與有關(guān)文獻報道結果近似。