品牌: | 新得瑞 |
型號: | 按需定制 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
單價(jià): | 25621.00元/套 |
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所在地: | 直轄市 上海 |
有效期至: | 長(cháng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-22 15:07 |
最后更新: | 2023-11-22 15:07 |
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AO工藝是一種已被實(shí)踐廣泛證明的簡(jiǎn)單、經(jīng)濟、有效的廢水生物脫氮技術(shù)。本文采用AO工藝對味精精制廢水進(jìn)行處理,通過(guò)工程設計實(shí)現了A池的完全反硝化與O池的硝化反硝化,tigao了TN的去除率,對味精精制廢水的處理是一個(gè)新的實(shí)踐。
1、工藝設計
1.1 設計水量與水質(zhì)參數
本工程主體為山東濟寧某味精生產(chǎn)企業(yè),其年產(chǎn)味精12萬(wàn)t、雞精1萬(wàn)t,主要生產(chǎn)工藝為谷氨酸直接精制味精,廢水主要來(lái)源于谷氨酸到味精經(jīng)歷的中和、脫色、濃縮和結晶等精制過(guò)程。
該污水站的設計liuliang為1500m3/d,設計進(jìn)水CODCr為1500mg/L,TKN為130mg/L。設計出水水質(zhì)達到GB8978—2002規定的一級A排放標準,直接排入附近河道,即CODCr≤50mg/L,BOD5≤15mg/L,NH3-N≤5mg/L,pH值為6~9,TN≤5mg/L,色度≤60倍。
1.2 工藝設計要點(diǎn)
1.2.1 處理工藝流程圖
該工程采用AO工藝。
1.2.2 平面布置圖
該污水處理站占地1000m2,其平面布置如圖2所示。
1.2.3 主要構筑物及設備
(1)進(jìn)水混合池:尺寸為8m×4m×5.5m,有效容積為140m3。
(2)A池:尺寸為8m×8m×5.5m,有效容積為320m3。池內安裝框式攪拌機1臺(轉速為4.8r/min,功率為3.0kW)。
(3)O池:尺寸為32m×24m×5.5m,分四廊道,廊道長(cháng)分別為16、20、24m和24m,廊道寬均為8m,有效水深為5.0m,有效容積為3185m3。硝化液回流比為4.0。配套離心風(fēng)機2臺,liuliang為50m3/min,壓力為49kPa,功率為75kW。
(4)二沉池:Φ10×5.5m,表面負荷為0.80m3/(m2?h),污泥回流比為1。中心進(jìn)水周邊出水,池內安裝刮泥機1臺(功率為0.55kW)。以上尺寸均為池壁尺寸中分。
(5)帶式污泥脫水機:1臺,寬為1500mm,功率為4.0kW。
1.2.4 硝化液回流與二沉池污泥回流方式
O池末端硝化液與二沉池污泥均采用氣提回流至進(jìn)水混合池,設計回liuliang分別為250m3/h與65m3/h。
1.3 基建費用
該項目基建費用為187萬(wàn),其中土建工程為105萬(wàn),安裝工程為82萬(wàn)。
2、工程運行情況
2.1 系統運行結果
工程自2013年5月投入運行以來(lái),運行良好,出水水質(zhì)穩定。圖3為其中100d運行的進(jìn)出水監測數據,廢水liuliang為1270±335m3/d,原水CODCr為1724±897mg/L,TKN為93.5±41.5mg/L,pH值為8.5±2.4。
由圖3可知,進(jìn)水的水量和水質(zhì)波動(dòng)很大,水量平均波動(dòng)為26.3%,水質(zhì)平均波動(dòng)為52.0%,日COD負荷平均波動(dòng)為92%,但出水CODCr為10.4±5.1mg/L,平均去除率為99.4%,處理效果好且穩定。由于出水氨氮很低(未檢出,<0.2mg/L),用TKN表征過(guò)程情況,圖中出水TKN為0.6±0.4mg/L,平均去除率為99.4%,出水TN為7.2±1.5mg/L,平均去除率為91.7%,說(shuō)明系統不但對氨氮、有機氮有極高的去除(硝化)效果,有很高的反硝化脫氮能力。
COD和TKN的平均容積負荷分別為0.626kg/(m3?d)和0.034kg/(m3?d)。期間,系統活性污泥濃度(MLSS)保持在5.0~5.6g/L,計算污泥負荷為0.118kgCOD/(kgMLSS),平均剩余污泥排放量為228kg/d,污泥產(chǎn)率為0.11kgSS/(kgCOD),計算污泥齡為81d。就C/N較低的廢水處理系統而言,該活性污泥濃度還是比較高的,間接說(shuō)明系統的穩定性以及有機物去除與脫氮的高效率與污泥負荷低、污泥齡高有關(guān)。系統污泥齡長(cháng)也有利于微生物的生長(cháng)和富集,可對污染物進(jìn)行更充分的降解,而AO工藝構筑少、控制管理簡(jiǎn)單,也便于系統操作并保持長(cháng)期穩定運行。
2.2 日常運行費用
(1)動(dòng)力費:每日用電量約1963kW?h,電價(jià)按0.65元/(kW?h)計算,為1276元/d。
(2)設備維護費:按30000元/a計算,82元/d。
(3)人員費:2人,按400元/d計算。
(4)污泥處置費:脫水后污泥量為1.5t/d(含水率為83%~85%),免費由用戶(hù)運走,作為有機肥。
(5)污水站運行成本:1758元/d,噸水處理費用為1.38元。
3、技術(shù)與設計特點(diǎn)
3.1 技術(shù)特點(diǎn)
(1)從運行結果看,出水CODCr約為10mg/L,TKN約為0.6mg/L(其中氨氮為未檢出,<0.2mg/L),說(shuō)明系統對COD的降解幾乎達到了極限水平。TN去除率為91.7%,高于一般教科書(shū)或設計手冊所提出的AO反硝化脫氮的計算,如式(1)。
其中:η—反硝化脫氮率;
R—硝化液回流比;
r—二沉池污泥回流比。
(2)能夠將二沉池排出的剩余污泥不經(jīng)過(guò)污泥濃縮池而直接進(jìn)帯機脫水,說(shuō)明該生物污泥易脫水,這與系統的長(cháng)泥齡有關(guān)。
(3)系統運行穩定,操作簡(jiǎn)便。
(4)工程的投資費用低,這從圖2及其說(shuō)明也可以看出。
3.2 設計特點(diǎn)
以上技術(shù)特點(diǎn),以及看似簡(jiǎn)單的處理流程與平面布置,得益于以下主要的設計特點(diǎn)。
(1)進(jìn)水混合池:其功能相當于CASS工藝的前兩格。
(2)A池:水流下進(jìn)上出,使得其污泥濃度高于系統平均污泥濃度;采用框式攪拌,能夠在保證絮體質(zhì)量的使所有污泥處于懸浮狀態(tài),且過(guò)程能耗僅為約5W/m3。
(3)二沉池:采用了輻流式沉降池設計,這是系統高污泥濃度的保障,且這樣的設計造價(jià)較低。
(4)圖2可見(jiàn),O池(包括廊道劃分)、A池、前端進(jìn)水混合池三者之間巧妙組合,不僅使基建費用降低,管道或設備等連接可能引起的故障也得到減少。